松下贴片机故障维修解决(二)
咱们上期讲的是松下贴片机故障维修
详情请看http://www.smt-ai.com/pddetailthree/tech/detail-391938.html
本期接着上期的讲
11.现象描述: 一般装TRAY的时候用不用对TY AXIS 进行校正
分析处理:
(1)直接用两个TRAY 看是否有开口,确认TRAYUNIT与MACHINE的平行.并用OPEN/CLOSE 爪子来定位 X AXIS
(2)TRAY TW AXIS 移动,定位 Y AXIS
(3)高度可以用拖动测试,尽量做到没有声音.定位 Z AXIS
(4)拖动测试要先调DOWN TRAY 再调UP TRAY,因为DOWN TRAY的Z AXISOFFSET对UP 有影响.
不过有了量化的作业,就更好了。
12.现象描述:松下贴片机MSF生产中出现MC0105 H1-AXIS(FRONT) STARING INTERLOCKERROR报警,按下RESET后,在按下START后可以继续工作。原因不明。
分析处理:
(1)松下贴片机MSF头部左上方有四个传感器,从上数**个为上限sensor,**个H轴原点sensor,第三个X,Yinterlock sensor,第四个下限sensor,interlock sensor是检测整个H轴的,应该跟汽缸没有关系。
即使汽缸打开,而H轴还在原点,恐怕也不会有INTERLOCKERROR。是不是凑巧碰到了H轴?在初期设定中有一项是设定在auto状态下H轴补正的。可以看一下,有可能是这个问题。
(2)松下贴片机MSF 每台机器运行一段时间后,都有此现象, 原因是 level1 level2切换的Plate 固定螺丝松掉了,造成SENSOR 感应不对, 你把那个小黑片拆掉, 摸一下 plate 就知道了,也可从头下的左向右看可以看到两个对射 SENSOR , 检查正常的 设备 level1/2 的状态SENSOR的反映.按下RESET后,再按下START后可以继续工作。原因是你没有再做 level1/2 切换了, 就会报警。
13.现象描述:通过察看报错的信息,决定将这个报错的执行程序从另外一台copy过来试试。具体的文件及其保存的位置:C:\Panasert_MMI\MSF\bin\PH_EDIT_PRODUCT.EXE612kb
具体的操作:
(1)找一台运行正常的,有相同软件版本的机器。
(2)CTRL+ESC 进入电脑的windows界面,在“运行”中输入“shutdown”命令,关闭
panasert软件。
(3)CTRL+ESC 进入电脑的windows界面,在资源管理器中找到:
“C:\Panasert_MMI\MSF\bin\PH_EDIT_PRODUCT.EXE612kb”进行copy操作,并粘贴到相应的位置。
(4)按顺序关闭机器,重新启动机器。
14.现象描述:有个别的圆形二极管在松下贴片机cm402上识别错误比较多请问问题的原因有那些?
分析处理:
(1)圆形二极管厂商做的差别太大, 有的用 51 就OK ,有的用77,59就OK因为阴影的原因.另外灯光也很重要.
(2)打这种零件我就见的多了,每天都要打这种。我一般用的是77,155,79,156。感觉还是可以的。一般不会抛什么料的,还有你的灯光一定要挑 到适当。
15.现象分析: 我们厂*近cm402每天都有2台乱件只有两个TABL而且是往一个方向请求高手指点?
分析处理:
首先应该确认问题为贴装整体偏移。只是由于偏移量过大,所以才表现为乱件。
一.请确认:
(1)所生产的PCB是否为连板?程序中识别的MARK是否为BLOCK MARK?(不建议使用BLOCKMARK)
(2)所识别的MARK周围是否有异物干涉识别?
(3)PCB定位是否良好?
为了确认是否因为MARK异常识别造成,建议将识别方式改为手动校正灯光识别。正式生产前需手动TEACH灯光强度。
二.你的问题到底是乱件还是偏移?问题发生的频繁程度怎么样?描述的不是很清楚(有做过什么动作吗)
如果是乱件:
(1). 可以检查support水平度,特别注意阻尼螺丝状况;
(2). 机器设定的*大着装高度会不会影响到
(3)是要确认你的stop pos是否被修改。
(4)是要确认你的程序是否用的block mark,如果做得不是很准就有可能让贴装后有偏移的现象。
三. 请检查你的元件库参数,设置值是不是=*大偏移值(必须:L=MAX L,W=MAXW)。如果偏移值大于设置值的话,那么就很有机会贴偏。
我用的也是CM402,以前经常间中出现这样的问题,后来将这两值设置相等后,就一直没有出现过。各位大侠如果OK。请回贴研究下,顺便X下PSI Thanks!
四。在同一块板,Table 1 和 Table 2 都正常,而Table 4 或 Table 3&4的料就统统往一个方向偏移。这种状况,可能为Table3&4 origin offset值变掉,修改一下就OK!
16.现象描述:
其一:在同一个tbl中有相同的两种料,一种识别很好一种识别又不很好;
其二:同一种料由于更换了厂家,造成识别错误比原来多很多。(外形尺寸是一样的,包括厚度也是一样的,单独识别没有问题,但是正常生产就出问题了。)
分析处理:
一.应该那个相同的料不是在同一TABLE 识别的吧. 否则应该一样的识别效果.不知你注意了没有,每个TABLE 的LAP3 都是不同的(用与SHADOW 识别),而SHADOW的识别都是用LAP3的默认灯光.因此当你的零件对灯光比较敏感的时候. 就会出现一种识别很好一种识别又不很好的现象。
二.同一种料由于更换了厂家,造成识别错误比原来多很多, -----具体看下RECOG ERRORCODE 哪个错误比较多. 就知道大概的方向了. 看下为什么特征点没有抓到。其中一项 ANS 就是的分的意思. 看值是多少.参照其他参数就知道错误的原因了啊!
三. 同一TABLE 的你交换一下料站测试一下. 应该不会出现你说的情况. 可能FEEDER的问题造成PICKUP 不稳造成的,检查垫片对吗?
四.后来将0402的电阻由55号光,改为51,抛料的现象就很少了。(55号识别后的图形要大些,51识别后的图形要小些,感觉和msf差不多,针对小的电阻电容有的用大视野好些,用小视野不会贴偏。)
五. C1005的料的光度范围是:35~45 都是OK !
六.一般0402的材料,其灯光都可以按照它的默认设置,厂商建议用55,是因为这样在识别时,只用过一次相机.一般情况下,这种零件的抛料可以通过修改partdata等方式克服,从生产角度考虑,不建议修改reference。5155 都是SHADOW 的啊, 可以同时识别的,不会分两次识别的啊. 不会浪费时间。
17. 现象描述: 我们这里有几台402,某一个table会经常得不到电,更换台车无效。而且有的是1-13得不到电,有的是14-27 得不到电,有的是中间的几站,出现后关机重启后就OK了,请问大家有没有见过阿,怎么处理的?在此感谢!
分析处理:
一.某一个table会经常得不到电,更换台车无效。--是你的FEEDER GANG POWERSUPPLY(24V) 的接触**吧,在TABLE 的左边有一CONNECTOR 给FEEDER GANG供电,他是分成两支分别1~14,15~27 供电。
二.确认台车更换后,还是没有效果?有两种可能,一种是台车基板**?一种可能是其中一把料架内部漏电.所这把料架漏电地方有绝缘胶布包一下就好!
三. 料车与设备本体的那根插头及电缆check一下,把台车的电源拔掉,又插上就OK了,估计是接触不好!
18. 现象分析:请问怎么在CM402中调整mark识别窗口大小?有时PCB布线太密,mark跟旁边的过孔距离较近,机器容易识别将mark和过孔混淆,导致乱件。
分析处理:
一.CM402 会自动调整WINDOWS 的位置来抓MARK但不能调WINDOWS 大小。
二.是用的通孔mark?我们也遇到这样的问题的。有种板子由于没有做标准的反光mark,加上是8拼版,出现这样的情况的确很麻烦。*好将mark改到识别窗口的中心位置。要莫就要求pcb厂家做反光mark!!祝你好运!!
三.找MARK时选择好的位置,你可以将轨道调整到比PCB大0.2MM,如果MARK点里旁边的误判点在5MM以内时可将识别方式改为手动识别应该就可以解决了。
19. 现象分析:
遇到cm402之多功能机报警,现象是打着打着就报HEADERROR,然后TBL1头上的Z2就固定不动了,且THETA轴也不动。执行回原点,无法完成,报警依旧。关机重启后可以继续生产,但一段时间后又会出现同样的报警。想问问大家,究竟应该怎样对问题进行排查?
分析处理:
一.是皮带打滑了,Z1.......Z8是用同一个角度旋转马达的,皮带打滑可以引起上述故障,可以单独较正有故障的Z(偏离不大的情况下).偏离太大要把整个头换掉!!
二.人家说的是泛用机,只有3个头, 每个头THEATA 都是单独马达控制的.换Z AXISDRIVER 试一下。
三.看一下filter,泛用机filter要经常保养的~否则确实会经常报“Head error"!
由于篇幅太多,咱们还要分多次讲解松下贴片机故障维护解决方法。